“厉害了,系统高效运转可多亏了他们,党员出马一个顶俩?!?“那就好,系统运行正常,指标能再提升比啥都强?!?月4日,冶炼厂电解车间大板班班长、党员高玉利谈到前不久进行的系统改造时,工友朝他竖起了大拇指。
“每一道工作程序都马虎不得!质量指标是硬杠杠。人人必须承担起责任?!比炖铮徽笳笕壤似嗣娑?,但在槽面上“大干三季度”的节奏依然火热。入伏以来,车间党员无论白天黑夜,汗流浃背是他们的常态,蓝色工作服上那一朵朵醒目的盐花,额头上晶莹的汗珠,呈现出他们全力生产的最美模样。“身边有了党员带头,干起活来劲头十足?!敝肮は男旅鞲刑镜馈?/P>
在小板系统生产中,由于外购阳极板质量不佳,导致阴极铜板面结粒较多?!鞍旆ㄗ鼙壤讯?,一定能够找到解决的办法!”向来就不服输的班长高玉利开始向“拦路虎”宣战。之后的时间里,他与党小组骨干到现场查找问题。“外购阳极表面铜粉较多,在出铜作业时还需加强阳极泡洗时间,泡洗掉表面铜粉?!崩系吃毙旆逅??!岸园。颐腔贡匦朐诟谖徊僮魃细友细?,保持阴阳极板之间适宜的间距,努力控制好出铜照缸质量?!贝蠹夷阋谎晕乙挥?,为优化生产出高招,一套可行的方案很快出炉。
随后的几天,车间党员在现场作业连轴转,天天“泡”在阳极堆场,挑选出废旧阳极板,用大锤人工将板面毛刺、鼓包修整锤平,使其重新“上岗”。同事,对系统工艺调试优化,制定槽面现场管理、电解液成分控制等工序改进措施,从工艺控制大小板互换电解液和操作管理等方面来改善,调整添加剂配比与外购阳极装槽量,电解液各项指标显著提高,有效提升阴极铜质量,为系统高产稳产打下了基础。
夏日的电解工作现场宛若一个闷罐,车间党员忙碌在各个岗位上,额头上的汗水不断涌出,顺着脸庞流淌下来,就像是“蒸桑拿”一般。付出就有回报,采取一系列措施后,7月份,小板指标持续提升,小板系统电效96.7%,比计划目标提高0.7%,A铜产出率均稳定在99%以上?!澳忝歉苫畹哪Q?,真是三伏天里最靓丽的风景线。”看到取得的优异成绩,职工们纷纷给党员点赞。
“尽管每天在现场干活有一种‘眩晕’的感觉,但看到这刚出的一垛垛玫瑰色的阴极铜,让我们觉得被‘烤’糊了也值得!”党员余林峰的一席话,既说出了党员们的心声,更是逗得大伙哈哈大笑。
(邓小辉)